20210222 调试记录

当前的任务 主要是 要把启动时候的转速 降低  发现调节 VF 切换到 无感控制时候 的 PI 初始值  效果比较明显  

 

 

主要是把下图的 VF切换到无感的这个电机转速的过充去掉。其实这个是假的,主要是由于过渡过程中的震荡  

 

 

 

全部图

 

 

 

 

 在软启动中 不增加  去掉  下面的  如果切换到 无感控制  

并且 给定的转速小于20000   则转速在 给定的20000 的基础上 软起动

 

 

 

试验证明  步长设为1000  转速 给定30000  可以  正常 启动起来   

 

 

增加下面的语句实际上就是为了实现 软启动   

 

如果把2000 改为50  启动时间会变更长。

 

 

 

 

 

 

可以正常启动  但是  软启动的效果 不明显。。  实际上 这个就是 软起动  

 

现在 还是 加上 上面的而语句  

 

2000  改为 4000  

 

 

改为 4000 以后  超调是  31180 

 

 

 

 

 

我现在改为500   之前是2000  这样 软启动的时间更长了  

 

 

 

 

改为500 以后  意义不是很大

 

 

 

 

所以 我决定把这个 放进  1ms 的循环  中

 

之前是 放在 10ms 的循环中   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放进1ms的循环中去  

 

 

 

 

 

 

发现 控制的效果 更烂了  

 

 

 

感觉这个好像是 VF  切换到无感的时候  必然有这样一下   

 

 

 

 

 

 

该程序的地址 是 20210220 

 

posted @ 2021-02-22 21:19  STEVEN-SUN  阅读(107)  评论(0)    收藏  举报